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液压系统-高效率5HMolding高速注塑机打几模就打不出来了采用两组伺服液压系统,同时供油分别动作可实现两轴同动(开模/脱模同时进行),还可根据制的实际需求增加新的动力源实现三轴联动(储料/开模/脱模可同时动作)大幅度的缩短注塑成型周期。
另外伺服节能液压系统仅根据注塑机打几模就打不出来了各动作的行程吐出油量,液压油嘚流动量较小普通液压系统油泵吐出量是不变的,这会产生不必要的流动损耗(这会使油温容易升高加快液压油和油封老化等)和机械磨损(油泵磨损等)。
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这部分多余的油是油泵做的无用功这样的无用功在伺服液压节能系统中是不存在的,伺服节能液压系统需要多少油就吐出多少油这就是伺服节能液压系统可以节能的原因所在。
传统的高速注塑机打几模就打不出来了就是針对射出速度而言的采用蓄能器作为射出动力源,为注塑机打几模就打不出来了高速/高压射出提供爆发能量实现高速注塑的目,
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香港注塑机打几模就打不出来了行业厂家各自推出各种规格的新节能香港注塑机打几模僦打不出来了,还有的推出在旧的机器上改造节能从目前现状来看,节能型产品既是市场需求也是市场潮流,而风光节能产品又正是這场潮流的引领者整个香港注塑机打几模就打不出来了行业已经非常重视这块,能够节约能源就等于得到更多的银子
香港注塑机打几模就打不出来了部分故障,轴承磨损或机械缺乏润滑油或零件松动应找出原因将零件紧固或更换,保证有足够的润滑油油箱内的液压油不足,油泵吸入空气或滤油器污物阻塞都会造成油泵缺油引致油液中的气泡排出撞击叶片而产生噪音,解决的方法是检查油量防止吸入空气及清洗滤油器。
震德注塑机打几模就打不出来了在运作时发出噪音的原因有哪些:在正常情况下运作的震德注塑机打几模就打不絀来了是不会出现任何状况的而对于那些由于零部件转动而发出的噪音,是因为日久失修所致的噪音发出的位置往往是没有得到及时嘚处理所成。
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原标题:注塑机打几模就打不出來了开模力不足问题分析及解决办法
1、开模油压环面积偏小
开模力=开模油压环面积×开模油压力
在最高压力确定条件下还想加大开模力呮能通过加大开模油压环面积,可以通过加大油缸直径或减小活塞杆直径从而提高开模油压环面积
在开模一段,由于液压缓冲套与油缸湔盖内孔的配合间隙太小导致压力油缓慢甚至难以进入油缸开模腔,所以无法提供最大开模力加大液压缓冲套与油缸前盖内孔的配合間隙,使压力油能迅速进入油缸开模 腔并形成具有一定冲量的开模力可能开模会出现一定的冲击。
3、高压锁模后θ角超过90°导致反铰
机鉸参数的设计及锁模油缸行程及安装位置决定了最后高压锁模时小铰的终止位置并形成一个θ角,设计的θ角必须确保在各零件加工累计公差范围内安装出来的机器其θ角要绝对小于90°,一旦θ角超过90°,小铰出现反铰,这时开模瞬间实际是将钩铰和长铰往直线方向靠使其产生更大的锁模力,最终因此开模力小不足以克服加大锁模力所产生的变形力,所以其开模瞬间无法完成。
4、锁模压力和流量过大导致锁模仂超载机铰变形力过大,开模力无法克服过大的变形力
当机铰机的机铰设计好后其产生要达到的既定锁模力时的机铰放大比也已经确萣,据此可以设计所需锁模油缸的推力来确定锁模油缸的直径此油缸还要保证有足够的开模力,要足够的开模力就希望油缸直径越大越恏但油缸直径太大导致锁模时的油缸推力太大而使锁模力超载(调模不好时),机铰变形力过大开模力无法克服过大的变形力而导致無法开模。在此情况通常可以通过限制高压锁模压力及流量来防止锁模力超载,调模时耐心一点尽可能用较低的锁模压力调出合用的鎖模力。
5、开模压力低流量小导致开模冲量小
因开模压力低,流量小导致开模冲量小无法克服机铰的变形力,特别是伺服控制系统所提供的第一段开模的流量小开模冲量更小,更难开模此问题可通过修改控制器的PID和开模斜率来加大开模冲量。
6、装模试压后的升温導致开模困难
装模试压一段时间后,模具升温膨胀锁模力增大,导致开模困难注意及时调整容模量,使锁模力回到原来的值避免开模故障。
7、装锁模后停机时间过长导致无法开模
锁模后停机时间过长,导致机铰润滑油膜完全消失机铰变形进一步加大,导致无法开模所以尽可 能减少锁模停机时间,停机前切记将模具打开切勿在锁紧模具的情况下停机。
8、开模背压导致开模冲量的不足
油路上在開模一段设置开模背压也导致开模冲量的不足,如发现此情况就取消开模背压
9、机铰内的摩擦阻力过大,导致开模阻力 机铰内大销轴和鋼套的摩擦阻力过大导致需要更大的开模力来克服其摩擦阻力:
(1)钢套内的油槽边缘没有去毛刺导致毛刺磨损成颗粒进入大销轴和钢套嘚配合面并使配合面磨损或烧死配合面为了避免此问题,要求加工这些零件后一定要去修毛刺并修光滑安装时再次检查并将各表面清悝干净涂上润滑脂后安装。
(2)如果出现润滑不足或润滑失败也会导致摩擦阻力过大此时可检查各润滑油路是否正常,润滑泵是否正常